荆门华牧有机肥厂存在的问题

2021-07-05 12:00:46 ycty

      从沙洋天佑有限公司生产有机肥的整条生产线来说,为了防止交叉感染,谨记疫病防控,有机肥厂只处理本鸡场的鸡粪,建立有机肥场的规模也是按照最大养殖限度100万羽来设计的。每天产生的鲜粪经过7天的堆放,10天的翻抛发酵可达到作肥的目的。目前我们只养殖了60-70万羽,仍有畜舍处于空余状态,发酵仓翻抛仓却堆满了半成品,辅料储存空间不足,场内生产被延缓。唐总指出,主要问题是前期预混比例问题,水分控制不力导致发酵时间延长,半成品堆积,有机肥生产延缓。
      从厂内设计来看,发酵预混车间长100米,宽20米,平均每堆发酵堆高2.5米除开器械的占体积,约能容纳立方的发酵粪堆2400个立方,约合1920吨。按每天鸡粪量为80吨,预混料55吨,每天发酵粪135吨,发酵7天共堆积945吨。翻盘池每天能向前翻抛7.5米,长80米宽20米,每天能处理的翻抛粪便量为156吨,已经大于每天进发酵粪辅料加鸡粪含量。可以说发酵空间是有盈余,有充分发酵能力且能够完整完成整个发酵过程的。
      如何实现快速上料翻抛,在发酵七天之后能将水分控制在46左右,顺利送去翻抛机呢?这就需要从源头上进行把控,从预混发酵最初的阶段就要把握好水分含量,需要怎么做呢?相对精准具有代表性的取样,准确的测量出鲜粪的水分,辅料水分以及混合比例,通过铲车的混合,预混机的预混,加入每1吨鲜粪1公斤的发酵剂,实现预混的控制,使发酵能够快速实现,达到发酵粪便的标准水分。在这该环境下好氧的芽孢杆菌迅速繁殖生长,发酵粪堆温度得到逐步提升,达到60摄氏度,不仅能杀死虫卵,降解粪便有机质,水分散发,发酵粪堆的水分降低。因此堆积7天之后,能够达到佰分之46的水分,顺利进入翻盘池发酵。翻盘池内的温度为40摄氏度左右,进一步将水分降低至百分之30,翻抛出的粪便能够用做有机肥。
      当做好发酵粪前期预混之后,水分合理,温度适宜,发酵菌群生存环境得到改善,厂房也能得到合理的利用,能够根据市场波动,辅料原料价格,鸡粪产量,进行适当的辅料堆积,为企业降低了生产成本,加强有机肥场抗风险,持续生产,保证生产质量的能力。鲜鸡粪经过处理,水分降至50,温度达到60摄氏度,有效的抑制了苍蝇的生长,杀死粪堆上面的虫卵,维护了厂内的环境,减少场内杀虫消毒剂的使用量。由于兼顾乳酸菌发酵工艺,菌种的发酵功能,有机肥场可利用有机酸实现除臭,用有机酸代替无机酸,在发酵粪堆上形成有机酸保护,有机酸发酵菌群,中和粪堆中的氨气,降低空气环境中的颗粒成分,环境中的氨味,鸡粪颗粒、辅料颗粒得以沉积,厂内环境改良,臭味蚊蝇较少。已发酵完成的有机肥,达标的可以直接生产装袋,或生产鱼肥,不达标的可以返回重新返田做发酵粪预混料,同新鲜鸡粪混合,调节鸡粪的水分,调节鸡粪的有机质含量,提供一定的发酵菌种,利于进行发酵达标,降低辅料生产成本。

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